云浮C廠定冷水水質(zhì)超標(biāo)原因分析及處理
來源:http://m.ssygc.com/ 作者:余氯檢測儀 時(shí)間:2019-07-17
摘 要:本文主要對云浮C廠發(fā)電機(jī)定冷水水質(zhì)不合格的原因進(jìn)行了理論分析,并針對主要原因采取了合理的處理對策,效果明顯。
關(guān)鍵詞:定冷水;電導(dǎo)率;銅;PH
1、概述
云浮C廠目前裝機(jī)容量為2×300MW,其發(fā)電機(jī)為上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司生產(chǎn)的QFSN300-20-2型水氫氫、靜態(tài)勵磁汽輪發(fā)電機(jī),于2010年投產(chǎn)發(fā)電。
發(fā)電機(jī)采用封閉式自然循環(huán)通風(fēng)系統(tǒng),冷卻方式為水-氫-氫型。即定子線圈(包括定子引線、定子過渡引線和出線)為水內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子繞組為氫內(nèi)冷,定子鐵芯及端部結(jié)構(gòu)件采用氫氣表面冷卻,集電環(huán)采用空氣冷卻。
2、投產(chǎn)以來存在問題
我廠定冷水水質(zhì)要求為,導(dǎo)電率(20℃)0.5-1.5μS/cm,PH值7―9,硬度≤2ug當(dāng)量/L。根據(jù)最初設(shè)計(jì),我廠定冷水補(bǔ)水是根據(jù)定冷水質(zhì)接有兩路補(bǔ)充方式,一是除鹽水泵出口,另一個是凝結(jié)水泵出口母管。定冷水整套設(shè)備在水系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),從冷卻水旁路一小部分冷卻水,使之流經(jīng)一臺混床離子交換器來實(shí)現(xiàn)冷卻水的低電導(dǎo)率。流經(jīng)離子交換器的冷卻水水量通過流量計(jì)指示,并由手動閥門控制離子交換器的水量。在正常情況下,只需要少量的冷卻水流經(jīng)離子交換器,即可保證主循環(huán)水路中冷卻水的電導(dǎo)率處于規(guī)定范圍。
但是2010年投產(chǎn)以,云浮C廠定冷水水質(zhì)經(jīng)常不合格,主要是電導(dǎo)率不合格。經(jīng)過統(tǒng)計(jì),2011年3月到7月,我廠發(fā)電機(jī)定冷水合格率只有54.386(如表一),嚴(yán)重影響我廠發(fā)電機(jī)的安全運(yùn)行,給安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)電帶來嚴(yán)重的危害。
表一
3、原因分析
針對定冷水水質(zhì)超標(biāo)問題,我廠雖然不斷改變補(bǔ)水量,但仍然很低難維持定冷水的pH 值、電導(dǎo)率和銅離子濃度同時(shí)合格,說明銅線棒已經(jīng)腐蝕,發(fā)電機(jī)存在著安全隱患。
經(jīng)過查閱相關(guān)資料和到其他廠調(diào)查并結(jié)合我廠實(shí)際,最后確認(rèn),補(bǔ)水電導(dǎo)率超標(biāo),定冷水水質(zhì)受到污染等原因是導(dǎo)致定冷水電導(dǎo)率持續(xù)超標(biāo)的可能原因;補(bǔ)水PH過低、呈酸性,離子交換器出口PH過低是PH值不合格的可能原因;補(bǔ)水銅超標(biāo),離子交換器出口銅超標(biāo),發(fā)電機(jī)定子腐蝕過快是銅超標(biāo)的可能原因。
由于我廠定冷水的主要補(bǔ)水方式是鍋爐補(bǔ)給水支管也就是除鹽水補(bǔ)水(除試驗(yàn)階段采用凝結(jié)水補(bǔ)水),而除鹽水水質(zhì)除鹽水PH在6.0~7.0之間,電導(dǎo)率<0.2μS/cm,銅0μg/L,因此不存在補(bǔ)水電導(dǎo)率超標(biāo),定冷水補(bǔ)水PH低、呈酸性,補(bǔ)水銅超標(biāo)導(dǎo)致的定冷水水質(zhì)不合格問題。同時(shí)對三月至七月離子交換器進(jìn)出口水PH值統(tǒng)計(jì)分析,離子交換器出口PH值在7―8之間,只是開機(jī)的前兩天PH值略降低,所以這也不是影響定冷水PH值不合格的主因。
隨后,到C廠定冷水處查看定冷水進(jìn)出口電導(dǎo)率運(yùn)行歷史曲線,發(fā)現(xiàn)自三月離子交換器出口水電導(dǎo)率波動較大,離子交換器運(yùn)行周期短,合格率較低,因此定冷水水質(zhì)受到污染是一個主要原因。
我廠定冷水采用密閉式運(yùn)行,不易受到外界污染;至今沒有出現(xiàn)過工業(yè)冷卻水漏人發(fā)電機(jī)冷卻水的現(xiàn)象;但是每次CO2置換H2時(shí),定冷水水質(zhì)就會出現(xiàn)電導(dǎo)升高、PH降低的現(xiàn)象,說明定冷水水質(zhì)受到CO2的污染,因?yàn)镃O2溶于水會產(chǎn)生酸性,因此這是定冷水水質(zhì)受污染的另一主要原因。
最后,我們得知銅的腐蝕速率跟銅質(zhì)設(shè)備所處水環(huán)境的PH有很大關(guān)系,PH在7.8―8.5之間,銅的腐蝕速率是最小的。而從定冷水含銅量和PH的歷史數(shù)據(jù)中,我們得知當(dāng)定冷水的PH在6.0―7.0之間時(shí),含銅量是超標(biāo)的。所以,這是導(dǎo)致定冷水含銅量超標(biāo)的主要原因。
圖一
4、問題的解決
經(jīng)過調(diào)查研究,我們知道了交換器出口水質(zhì)不合格,定冷水水質(zhì)受到污染,發(fā)電機(jī)定子腐蝕速率過快是定冷水水質(zhì)超標(biāo)的主要原因。針對以上我們主要采取了以下措施。
A、交換器出口水質(zhì)不合格
采用特殊的有效粒徑0.50―0.70mm專用定冷水處理樹脂(大孔苯乙烯結(jié)構(gòu)),H型,OH型,Na型、氨型樹脂按一定比例混合在一起,成為特殊的定冷水處理樹脂。通過對所用樹脂的種類及混合比例分析,得出樹脂種類對應(yīng)的流量,同時(shí)運(yùn)用正確的裝填樹脂方法,以及對樹脂再生,采用交換容量更大,質(zhì)量較優(yōu)的定冷水專用樹脂,以保證離子交換器能發(fā)揮較大作用的同時(shí)保證出水電導(dǎo)、PH、含銅量合格
B、定冷水水質(zhì)受到污染
主要是確保發(fā)電機(jī)的嚴(yán)密性的情況下,采用置換前對離子交換器隔離,置換完畢后對定冷水系統(tǒng)排氣、沖洗換水,沖洗合格后再投入使用的方法,以使定冷水水質(zhì)溶解性氣體減少,減少氣體(尤其是CO2)溶于水對定冷水PH、電導(dǎo)率的影響
C、發(fā)電機(jī)定子腐蝕速率過快
主要是要保證定冷水PH在7.8―8.5之間,保持弱堿性,必要時(shí)投入離子間交換器運(yùn)行提高定冷水PH或按比例補(bǔ)入部分高PH的凝結(jié)水。
經(jīng)過科學(xué)的處理,我廠定冷水合格率直線上升,見表二。
表二
5、總結(jié)
機(jī)組定冷水不合格,不僅會影響機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行的安全性,而且會增多定冷水換水量,而定冷水補(bǔ)水是除鹽水,所以就會增加除鹽水的用量。除鹽水是經(jīng)過預(yù)處理,一級除鹽處理+除鹽精處理而得 ,也會增加了我廠水處理成本。另外,定冷水不合格,增加了離子交換器更換樹脂的次數(shù),從而增多了樹脂的用量,也就增加了定冷水處理的成本。經(jīng)過科學(xué)的處理后,我廠定冷水合格率達(dá)96.66%,不僅保證了機(jī)組的安全運(yùn)行,還使機(jī)組換水次數(shù)下降,降低了運(yùn)行人員的勞動強(qiáng)度。
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